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高(gāo)浓(nóng)度难(nán)降解工业废(fèi)水高效厌氧颗粒污泥反应器技(jì)术

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发布(bù)时间: 2016年1月6日

适用(yòng)范(fàn)围(wéi)

适用于CODCr浓度高(gāo)、成分复杂、难(nán)生化降解(jiě)的废水。

基本原理

该技术通过对回流出水的位置进(jìn)行改进,对池体(tǐ)的流体力学(xué)优化,对三相分离器的独特设计以及(jí)采用(yòng)新(xīn)型控制方式获得了比传(chuán)统的EGSB工艺更好的处理效(xiào)果。

工(gōng)艺流程

经过预(yù)处理的废水与来自膨(péng)胀颗粒污泥床反应器(PI-EGSB反应器)的回流水(shuǐ)及后面沉淀(diàn)池的回流污(wū)泥混合后进入PI-EGSB反应器底部,反应器底部(bù)设置布水装置将水均匀布(bù)置在整个反应器内。在反应器内有机物被充分降解,反应器顶部设置特制的三相(xiàng)分离器将水、污(wū)泥和产生的(de)沼气分(fèn)离,出水进入沉(chén)淀池,经过沉淀池将出水(shuǐ)中含有的污(wū)泥与悬浮物(wù)沉淀(diàn)后,出水流到下一级(jí)污水处理构筑物继续进行处理。三相(xiàng)分离器分(fèn)离的污泥重新沉降至反应器内,沼气(qì)经收集后(hòu)作为能源利(lì)用。

 

关键技(jì)术或设计特征

通过建(jiàn)立3D模型进行了流体(tǐ)力学方(fāng)面(miàn)的模拟试验研(yán)究,着重确定出几种不同的具有(yǒu)良好的分(fèn)离性(xìng)能的三相分离器形式及回流方式,以(yǐ)达到废水可以和污(wū)泥及沼(zhǎo)气得以高(gāo)效分离的目的。

典型规模(mó)

模块化(huà)设计,可以根据水量自由(yóu)组合,适用于各种水量规模。

推广情况

该技(jì)术在重庆华(huá)峰(fēng)化工生产废水治理工程中成功应用。

典型案例

(一)项目概况

重庆华峰化工生产废(fèi)水治理工(gōng)程设(shè)计日处理水量3960m3/d,污水来源(yuán)于该化工厂(chǎng)的(de)KA装置(zhì)废水、AA装置废水及(jí)生活(huó)污水(shuǐ)(生活污水的量很少)。2011年(nián)3月开工建设,于(yú)2012年6月完成调试(shì)并(bìng)建成投产。

(二)技术指标

项目出水达到国家《污水综合排放(fàng)标(biāo)准》(GB8978-1996)三级标准要求(qiú)。KA装置废水:CODCr<3000 mg/L,含环己烷(wán)、环己醇、环(huán)己酮及(jí)微量的(de)苯。AA装(zhuāng)置废水(shuǐ):CODCr<6000 mg/L,含碳六以(yǐ)下的一元酸(suān)、二元酸(suān),硝酸含量小于1.68%(质量(liàng)分数(shù))。利用本工艺可实现对碳源污染(rǎn)物的去除(CODCr≦500mg/L,BOD5≦300mg/L),CODCr年削减量为(wéi)5180t/a。

(三)投资(zī)费用

该项(xiàng)目总(zǒng)投资(zī)约2000万元,其中设备(bèi)投(tóu)资810万元,基建投资1190万元,吨水投(tóu)资费用为5050元。

(四)运行费用

根(gēn)据自投运以来的实际(jì)运行情(qíng)况,年(nián)处理污水144.54万吨,年运行费(fèi)用(yòng)302.1万(wàn)元,吨(dūn)水运(yùn)行费(fèi)用2.09元。

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